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技术创新汇报材料

第一篇:技术创新汇报材料技术创新汇报材料滁州兴达机电有限公司成立于2000年4月,占地面积约11万平方米,目前总资产近亿元。2003年被评为安徽省民营200强企业。拥有三条缸体生产线,生产产品覆盖:农机、工程机械、商用车、汽车领域,具备16万台气缸体产能,配套:全柴集团、江苏常发集团、江苏英田、一汽锡柴、东风朝柴、奇瑞汽车公司等公司。一、企业创新能力方面滁州兴达机电有限公司技术中心组建于2006年,技术中心现有专职技术人员36人,其中高级职称人员16人,副总经理兼任技术中心主任,公司一贯坚持以科技为先导,逐年加大对技术的投入,采取各种方式引进技术、引进人才,逐步完成了技术中心的组织机构建设,建立了较为完善的企业技术创新体系。公司一贯尊重知识,尊重人才,不断提高科技人员的工资和生活待遇,如对技术人员实行“基本工资+贡献奖”的分配机制,促使技术人员主动创新,对高级别的技术人员实行年薪制,对重要技术岗位的员工给予住房补贴等,稳定科技队伍。公司每年年均投入销售收入3%左右用于研发资金,主要用于工艺装备的改进和研发,以及用于人才外出培训学习。同时聘用了在业类从业多年具有资深经验的专家,专家团队为客户提供优质技术服务和咨询,也与国内多所名院校在相关技术方面有着密切合作,及时更新技术,培养专业人才。二、创新工作方面公司技术中心与安徽奇瑞汽车工程研究所、奇瑞汽车发动机公司、南京航空航天大学、安徽工程科技学院、安徽国防科技职业学院等科研院所建立了密切的科研合作关系。公司技术中心在2007年10月成功开发奇瑞1.6L481FC缸体加工生产线,2008年6月成功研发一汽锡柴B01、B41缸体加工生产线,2008年9月成功为广西玉柴4105缸体新产品试制。公司技术中心在2009年7月成功设计制造了奇瑞481FC缸体和477F缸体全套液压、手动混合型夹具,其中有一台利用废旧车床床身,改造成曲轴孔镗床,所有工装夹具能快速实现两个品种缸体共线生产要求。这些工装在2009年8月底投入了使用,在最短的时间内成功实现奇瑞1.5L477F缸体加工,样机交付。奇瑞公司验收装机合格,现已进入批量生产,这一技术创新成果为公司节约投资近一百万元。公司技术中心在加工工艺方面大胆采用世界先进刀具,德国MAPAL、GUHRING、WALTER、TITEX、瑞典SANDVIK、日本OSG等世界顶级刀具,大大提高产品质量和生产效能,也大大增强企业市场活力,公司以高品质产品赢得了客户。公司对有贡献的个人和集体给予了创造价值部分10%的奖励,鼓励技术人员积极努力创新,创造出更多的优秀创新成果,回报社会,服务社会。滁州兴达机电有限公司技术中心二00九年九月十日第二篇:技术创新汇报材料某选煤厂自2006年投产以来,针对入选原煤的煤质特征进行了一系列技术革新,形成了某选煤厂现有的工艺系统。该系统在当前情况下具有较高的工作效率,能高效生产质量达标的产品。但是随着形势的变化以及技术的革新,我们需要进一步提高选煤厂的工作效率,我们认为我们应该向以下几个方面努力。一、提高精煤产率方面提高精煤产率可以通过提高分选设备的分选效率,也可以通过生产控制精煤质量提高精煤产率。在提高分选设备方面,针对我厂TBS分选效果差(底流灰分偏低)的现在,计划引进新型TCS智能粗煤泥分选机提高粗煤泥的分选效率。TCS智能粗煤泥分选机与现用TBS相比,增加了干扰搅拌装置,分选系统配备了底流泵,增加了定压补水系统,在定压补水管路、底流泵出口及顶水管路增加了流量计,通过精确控制底流排放量,实现底流连续排放,提高分选精度。同时由于增加了干扰搅拌系统,可以解决TBS仓内积料的问题。经测算TCS智能粗煤泥分选机,年可多回收精煤约4100吨,多创造效益约500万元。在生产控制精煤质量提高精煤产率方面,我认为我们应该在精煤质量智能控制方面下功夫。众所周知,如果精煤能最大限度的接近合同要求的灰分,就能有效的提高精煤产率。但是在实际控制过程中由于现有灰分检测设备及化验手段的滞后性,极大的增加了产品质量控制的难度。为了能保证产品质量,在质量控制上大多数选煤厂都采取了保守的控制方面。如果能及时准确检测产品质量,我们就能在保证产品质量的同时提高精煤产率。因此我们认为在产品质量控制方面,应该继续探索或引进新型设备。二、原煤入选方面某选煤厂是设计能力90万吨的选煤厂,某矿现在生产能力基本能达到240万吨以上,严重超出选煤厂的设计能力,虽经过技术改造提高了处理量,但是达到与矿井配套还存在很大的差距。为了减少原煤落地情况发生,选煤厂计划从以下几个方面努力。1、加快原煤仓的建设进度。我厂现用的原煤仓设计存储能力为1800吨,由于当时没有采用防堵设计,现在的存储量为800—1000吨,只能存储矿上2个小时的出煤量。因此选煤厂不能合理调配检修
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