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旋转机械振动分析案例.ppt

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振动分析技术目录:

1、旋转机械常见故障的案例分析
2、振动故障识别方法
转子不平衡产生的原因及频率特征实例1:
某公司有一台电动机,额定转速3000r/min,运行中发现振动异常,测取轴承部位的振动信号作频谱分析,其谱图如右下图所示。以电动机转频(50Hz)最为突出,判断电动机转子存在不平衡。在作动平衡测试时,转子不平衡量达5000g.cm,远远超过标准允许值150g.com。经动平衡处理后,振动状态达到正常。
这个实例,故障典型,过程完整。它的价值在于印证了不平衡故障的一个最重要特征,激振频率等于转频,又通过动平衡测试处理进一步验证了诊断结论的正确性。不平衡故障的典型频谱特征是工频分量占主导地位实例2:
某引风机,型号Y2805-4型,转速1480r/min,功率75kW,结构简图见图。测点

方位测点①水平方向频谱转子不对中平行不对中实例:
某厂一台离心压缩机,结构如图所示。电动机转速1500r/min(转频为25Hz)。该机自更换减速机后振动增大,A点水平方向振动烈度值为6.36mm/s,位移D=150μm,超出正常水平。
测点A水平方向振动信号的频谱结构图地脚松动引起振动的方向特征及频率结构实例
某发电厂1#发电机组,结构如图。
汽轮机前后轴承振动值振动信号所包含的主要频率成分都是奇数倍转频,尤以3倍频最突出。另外,观察其振动波形振幅变化很不规则,含有高次谐波成分。根据所获得的信息,判断汽轮机后轴承存在松动。停机检查时发现汽轮机后轴承的一侧有两颗地脚螺栓没有上紧,原因在于预留热膨胀间隙过大。后来按要求旋紧螺母,振幅则从85μm下降至27μm,其余各点的振动值也有所下降,实现了平稳运行。
这个实例的振动过程完整,它给我们的启示在于,判断松动故障,频率特征仍是最重要的信息。此例中因为轴承一侧的螺栓没有上紧,却表现出水平振动大的现象,这再一次证明,振动的方向特征是有条件的,只能作为判断时的参考,应用时必须小心。摩擦实例:
某厂一台3W-1B1型高压水泵的电动机,转速1485r/min,泵轴转速225r/min,水泵的轴承为滑动轴承,设备运行中发现水泵轴承的垂直方向(V)振动强烈。其振动信号的时域波形、频谱如图所示。
水泵轴承垂直方向的振动波形成单边“截头”状,频谱结构主要是转频及其高次谐波,都呈典型的摩擦特征。后经检查发现,该轴承由于润滑油路堵塞而形成干摩擦。如此可见,频率分析结合波形观察,是诊断摩擦故障的有效方法。波形出现“削顶”1.滚动轴承信号的频率结构
滚动轴承主要振动频率有:
(1)通过频率
当滚动轴承元件出现局部损伤时(如图中轴承的内外圈或滚动体出现疲劳剥落坑),机器在运行中就会产生相应的振动频率,称为故障特征频率,又叫轴承通过频率。
各元件的通过频率分别计算如下:滚动轴承故障的振动诊断及实例实例
一台单级并流式鼓风机,由30KW电动机减速后拖动,电动机转速1480r/min,风机转速900r/min。两个叶轮叶片均为60片,同样大小的两个叶轮分别装在两根轴上,中间用联轴器链接,每轴由两个滚动轴承支承,风机结构如图所示。
该机组自1986年1月30日以后,测点③的振动加速度从0.07g逐渐上升,至6月19日达到0.68g,几乎达到正常值的10倍。为查明原因,对测点③的振动信号进行频谱分析。轴承的特征频率计算:
鼓风机转速频率:=n/60=900/60=15(Hz);
轴承内圈通过频率:88Hz
轴承外圈通过频率:61Hz
滚动体通过频率:40.6Hz测点③的时域波形和高低两个频段的频谱。在图a所显示的高频段加速度的频谱图上,出现1kHz以上的频率成分1350Hz和2450Hz,形成小段高频峰群,这是轴承元件的固有频率。图b是低频段的频谱,图中清晰地显示出转速频率(15Hz),外圈通过频率(61Hz),内圈通过频率(88Hz)及外圈通过频率的2次、3次谐波(122Hz和183Hz),图c是加速度时域波形,图上显示出间隔为5.46ms的波峰,其频率亦为183Hz(1000÷5.46=183Hz),即为外圈通过频率的三次谐波,与频谱图显示的频率相印证(见图4-38b),据两个频段分析所得到的频率信息,判断轴承外圈存在有故障,如滚道剥落、裂纹或其它伤痕。同时估计内圈也有一些问题。后来停机检查发现,轴承内、外圈都存在很长的轴向裂纹,与诊断结论一致。经查明,引起该轴承振动并导致产生裂纹的原因是轴承座刚性不足以及皮带的拉力不合适造成的。
本例的特色在于从高、低两个频段分析故障轴承的频率特征,同时又从时域波形得到进一步印证,这种多方位的分析方法,也可以在其它故障诊断中加以应用。实例1
某厂一台轧机减速器,1994年4月大修,投入运行后振动很大,对其进行简易振动诊断。减速器结构如图。电动机为可调速电动机,工作转速500r/min
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