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2015年度生产部工作总结 第一篇:2015年度生产部工作总结2015年度生产部主要工作总结一、现场管理方面各车间综合管理得分较去年都有一定程度的提高,但还是存在很多问题,据集团公司要求还有很大差距,提升的幅度不是很大,比如二车间较去年综合得分提高了0.55分;三车间综合得分较去年提高了0.945分;五车间车间综合得分较去年提高了2.12分。在此方面,车间还要在提升现场管理方面积极主动与员工进行沟通,充分运用车间机修工力量,将员工反映的问题逐项逐条制定整改提高措施,划定责任人,限期规范整改完成,同时对各岗位实行互查与车间检查制度,依据问题程度(跑冒滴漏、绳捆索绑、缺丝少件、带病运转)对责任人进行处理,通过检查从一定程度上大大减少车间存在的问题数量,也极大限度地提高员工的主动性与积极性。二、设备管理方面1、根据车间制定的维保计划和设备使用规程,定期对车间所有的减速机进行检查加油。2、按照换辊计划每月对磨辊进行更换,对使用效果差和电流高的磨辊也及时进行更换,有效降低车间电耗。3、对倒麦提升机、洗麦提升机、收麦处提升机定期进行检查,对损坏和磨损严重的畚斗及时更换,提高提麦产量,避免设备运转时间长,有效降低车间电耗。4、利用每月停机时检查磨粉机、高方筛电机工作状态,出现异常及时进行维修,有问题早发现避免生产过程中不必要的停机。5、对倒麦提升机、洗麦提升机、收麦处提升机定期进行检查,对损坏和磨损严重的畚斗及时更换。6、强化机修工责任,对机修工责任进行细化,规定机修工每天对车间设备进行巡视检查,发现问题及时排除隐患。三、改进创新方面1、五车间工作塔收麦入仓前提升机加高了4米,圆筒初清筛由五楼安到六楼并在五楼增加安装一台初清振动筛,将圆筒初清筛清理后小麦由进一台初清筛改为进两台初清筛,增加筛理宽度和筛理面积,同时将初清筛大杂筛板孔径由圆孔直径14mm、12mm、12mm改为直径10mm、8mm、8mm,提高了大杂的清理效果,小杂筛板由三角孔3.0mm更换为2.8mm,大杂筛板孔径变小提高大杂清理效果,使进入仓内小麦含杂量明显减少,既增加了仓容也提高了公司利益,也保证了提麦产量。2、五车间工作塔更换了杂质绞龙叶,因绞龙叶磨损严重,拉料量小,杂质易堵,绞龙轴易断,增加工作量。更换绞龙叶后,绞龙故障排除避免堵塞,改善工作环境和避免因焊接引发的火灾隐患。提高了收麦效率,降低收麦用电量。3、工作塔更换倒麦绞龙叶,绞龙轴,避免绞龙故障,稳定和提高倒麦产量,缩短倒麦时间,减少倒麦用电量,降低电耗,为公司创造效益。4、二三四车间将1Mc磨下物筛理后去2M料加分级粗料回入1M,细料如2M,增加1M流量同时提高2M研磨效果,提高1M,2M粉提取量,有效将低前路粉灰分和提高前路粉出率。5、在1M筛加分级,由筛上物进2S磨改为进1T/进2S,提高进2S料质量,将1T磨粉机分粗/细,物料分开研磨,提高研磨效果。6、在1T筛仓内加分级,将去4B料含胚提出进1T研磨提高麦胚出率。7、六车间2月份完成了车间二楼磨工及六楼操作工的减员工作。二、六楼共减员6人,减员后可以为公司少支出工资每年30万左右。8、五六车间3月份完成了成品库码垛机安装安全吊架工作。安装的目的是保证码垛工在码垛时的人身安全着想,车间安装后要求所有码垛工在工作时必须带安全带上岗,目的是保证码垛工的安全。9、六车间车间减员后为了减轻员工的劳动量,实现车间全部自控,设备出现问题能第一时间排除,车间四楼A、B线打麸机有原来的手动三通更换气动三通的工作,等车间自控程序完善后就能实现自控功能。10、七车间对吨包机进行安装,使品种多元化,增加了销售量。并在装吨包处加装电葫芦,提高装车速度,减少了客户投诉,增加了公司的美誉度。11、七车间为满足散装车的灌装需求,对粉仓圆管绞龙进行改造,由一个口改为两个口,提高装车速度,并做到外漏绞龙出口的美观.12、七车间因一期变压器负荷大,将打包间电缆从一期改到二期,改后从未因超负荷停电、停机,减少了由此而带来的企业损失。13、七车间完成了营养粉存放柜的安装工作,大大减轻了员工的工作量,提高了设备现代化程度。14、七车间将去石机下石子管道进行安装,从五楼石子一至流到一楼石子车中,过称后拉到灰场。改变以往接出来后人工往下背的的局面,降低了员工的劳动强度,提高了工作效率。15、将七车间麦胚仓开活门,并将四车间闲置的活化器安装在麦胚出仓,降低员工工作量,提高麦胚打包速度。16、七车间着水机安装水表,加水量传输到中控室电脑,能及时监视着水机的加水量,保证了正常生产,提高了企业现代化水平。减轻工人的劳动量,保证了生产。17、七车间对清理间大杂绞龙更换为皮带机,未改前每天至少堵塞2次,改后未出现堵塞,保证正常生产,又降低了员工的工作量。18、七车间将清理间部分入麸皮杂质通过正压输送至进入次粉,

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