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技术总结 第一篇:技术总结技术总结尊敬的各位领导、评委老师:我叫何如兴,是临沂工务段临沂线路车间机械化维修工队工长,工人技师,我工区肩负着临沂线路车间102公里线路,100多组道岔的维修任务,为了能适应胜任维修工作,我立足本职,努力学习业务知识,勤于思考,坚持边干边学,适应了铁路发展需要,较好的完成了上级交给的各项维修任务,得到段、车间领导的一致好评。现将个人近年来的工作经验技术总结如下,敬请各位领导、评委老师多加批评指正。一、综合整治接头病害。随着运量增大,高速重载列车的开行,接头病害愈加突出,经常出现三级振幅,给行车安全带来不利影响。接头病害形成的原因较多,既有路基道床的原因,也有钢轨、轨枕及连接零件的原因,在整治前,我仔细调查分析,找出病根,采取针对性措施,加以整治。(一)、利用天窗点清筛病害接头,清筛是至少要清五空,深度300mm以上,更换新碴,同时方正更换轨枕,改善轨道弹性,然后用冲击镐捣固,第二天在进行检查整修。(二)、整治接头高低错牙1、由于接头轨面受到列车冲击较大,造成接头高低错牙2-3mm,进一步增大了列车的冲击力,进一步发展就可能出现轨端掉块,造成钢轨重伤,增加了设备维修成本,对接头错牙要坚持早发现早整治,对初期的接头错牙我申请车间加工了一批长200mm,宽70mm的调高垫片,垫在接头轨面的低端,在一周时间里反复拧紧接头螺栓,保证轨面的平顺性,减少了列车的冲击。2、对用夹板磨耗造成的错牙,我采取更换、打磨夹板作用面的方法,使夹板保证和钢轨的密贴,增加接头的整体性和稳定性。3、对已经磨耗严重的掉块的接头。2007年我建议车间成立焊补组,专业修理钢轨,通过焊补、打磨,保证了轨面平顺,经过近几年的修理,效果明显,接头整治周期达到一个月以上,节约大量工时,极大减少了段成本投入,钢轨焊补工作也在全段范围内推广使用。4、做好无缝线路焊缝低塌的整治工作。我段2002年铺设无缝线路大约在2006年便出现了大面积的低塌,也曾经造成钢轨折断,此后,焊缝养护也成了无缝线路维修工作的重中之重,我曾尝试用焊补的方法,修复焊缝轨面,但是出现了断轨,被段叫停,2008年,段采购一批焊缝打磨机,用打磨的方法整治轨面不平顺,效果明显,打磨的长度在焊缝两端2m以上,轨面不平顺误差控制在0.1mm以下,同时彻底清筛板结道床,更换石碴,加强捣固,拧紧螺栓,保证轨道框架稳定,通过综合整治,焊缝的维修周期提高到3个月以上。二、做好车间管内道岔维修工作道岔维修,我坚持大平大直,框架结构稳定的原则。我车间管内红埠寺站、沭埠岭站道岔基础较差,经常晃车,工区投入精力不足,或整治方法不对。从2010年开始,车间安排我工区进行道岔维修工作,至今,取得明显效果。1、利用天窗点用道岔捣固机抬道捣固,改善轨道弹性,起道量大约在30-50mm,重点部位如岔心、尖轨、接头部分,用冲击镐加强捣固,作业后及时回填道床,保证设备稳定,在水平的设置上,直股为+2mm,曲股水平用调高塑料片或胶皮调整的方法调好水平,对口道岔之间短轨水平做成0过度。2、拨道。道岔本身因尖轨部分的不稳定,加上固定型岔心有害空间的存在,如果道岔方向不良,造成晃动叠加,加剧了列车冲击,因此,我特别重视道岔方向不良的整治。首先要拨正大方向,调查工作量时,人员站在100m以外观测,找出拨道位置,对需拨道的地点在拨道前,扒开前方的道床至枕底,用4-6台压机作业,拨道后道床回填一半,第二天再全部恢复,大方向拨完后再拨小方向,对拨不动的地点,采取窜枕改道的方法整治。3、工电配合整治尖轨部分晃车。由于长期的作业方法不当,在电务调试尖轨不密时,只注重加垫片,不改轨道框架,造成尖轨方向不良,顶铁不密,出现严重晃车,因此,我特别注重尖轨部分的框架结构的调整,向技术科有关负责人要来图纸,对照各部尺寸,逐一改正,然后再让电务调试尖轨密贴。通过近几年的维修,我车间管内道岔质量明显提高,晃车明显减少,得到段领导一致好评,段上在2011年组织各车间主任、工长到工地参观学习了我们的经验。三、抓好曲线的维修工作。我车间管内有小半径曲线22条,曲线晃车频繁,轨检车经常出现合格公里,因此,车间每年安排我们维修小半径曲线10条,在维修之前,我首先向段技术科要来图纸,确定曲线要素,头尾位置,并重新测量,只有数据准确,作业才能有效果。1、加密测量点,缓和曲线正矢测点每2.5米设一个,圆曲线每5米设一个,并计算出缓和曲线每点正矢,进行套量、套拨。2、确定曲线头尾位置。由于长期的拨道方法不对,造成曲线头尾位置不正确。我报车间,安排技术员和我一起测量,定好曲线头尾位置,拨正曲线头尾200米直线段方向,然后再测量正矢,计算拨正。3、合理调整曲线超高。针对管内K211曲线钢轨侧磨严重的问题,在段更换调轨后,我根据该段车速、密度等实际情况,建议车间把该段曲线

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