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混凝土试件不合格原因分析

第一篇:混凝土试件不合格原因分析混凝土试件不合格原因分析我部于2014年1月25日接到石泉县方源建材检验检测有限公司通知,内容为我标段浇筑8#楼~轴一层构造柱及顶梁板C25混凝土试块强度试验结果不合格,检测值为设计标号的84%。根据《凝土强度检验评定标准》有关规定,我部将原有一组“会同监理部旁站员共同见证现场抽取同条件养护试块”,于2014年2月24日再次送到实验室复检,其复试报告为合格,【注:成型日期2013年12月25日,(温度不够600℃,龄期为两个月)】。为此我项目部及时组织了相关人员,对当时制作试块的人员进行详细了解,并找出原因,认真分析。一.混凝土试块制作经过1.由于浇筑混凝土时现场试验员请假不在岗,制作试块临时由其他人员代替。2.混凝土浇筑在10点钟时,监理通知施工员,现场取样做试块,当时由门卫从室内拿出3组试模送上结构现浇层。当时监理旁站员刘伯霖在现场时,由振捣工人制作了1组“同条件养护试块”,此时旁站员接到电话到三标段工地有事走后,门卫又将剩余2组试模拿下楼,在混凝土泵车口下将混凝土装入试模,直至脱模送检二.原因分析1.同条件养护试块:在混凝土通过泵送到结构部位,骨料均匀,并且对混凝土试块进行了振捣处理。处理办法是:把试块放在单体的模板上,用振动棒对单体模板进行振动,直至无气泡为止,达到混凝土密实效果,并在试块成型后第三天脱模,防止因搬运而损坏的现象。2.标准养护试块:门卫从楼上拿回原因:他认为同条件养护1组本身放在上面不动的,而标养2组脱模时间早还需要及时脱模送走,在泵车口取混凝土制作方便,并且泵车下的混凝土水泥浆好、标号高。①没有按照监理旁站要求制作,监理旁站有事走后,单方制作试块本身就不符合要求。如果在监督下制作操作不当,监理旁站会指出错误并且会阻止制作,就会避免此事件发生。②对混凝土材料性能缺乏知识:泵车下混凝土流浆时间过长;水泥是胶凝材料;混凝土强度不是水泥本身,而是水泥和骨料的化合物;混凝土流浆虽说易装模和脱模,不需要振捣,看似密实,但内部存在很多水分,收缩性大,水泥浆凝固后本身属于脆性材料,它完全不同混凝土。这就是导致本此试块达不到要求的主要原因。三.采取措施、严防类似事项发生1.不能忽视本项工作,使工人清楚的知道它的重要性和严肃性,混凝土砂浆试块必须由项目部专人(试验员)在监理旁站的监督下亲自制作,绝不允许其他工人代替制作。2.项目部对本次不合格事件为教训,对项目部各管理人员和各班负责人进行施工规范教育,确保本工程各个结构的质量,严把质量关,杜绝类似事件再次发生。项目技术负责人:项目经理:2014安康市福兴房产开发集团建筑有限公司年2月25日第二篇:混凝土强度“真”不合格与“假”不合格原因分析混凝土强度“真”不合格与“假”不合格原因分析一、混凝土强度“真”不合格原因分析1、原材料质量差(1)水泥质量不良①水泥实际强度水泥实际强度不可能很稳定,质量控制得好的生产企业波动小,但质量控制较差的生产企业其28d实际强度波动很大,偶尔会出现相差10MPa以上的情况,直接影响混凝土强度稳定性,甚至造成强度不足。②水泥安定性不合格水泥熟料中游离CaO和MgO含量过多或掺入的石膏含量过多造成。CaO、MgO经过高温煅烧后均呈现“过烧”状态,水化十分缓慢,严重时能使水泥石开裂。当石膏含量过多时,在水泥已经硬化后,它还会与固体的水泥铝酸钙反应生成高硫型水化硫铝酸钙,体积约增大1.5倍,引起水泥石开裂。有些安定性不合格的水泥所配制的混凝土表面虽无明显裂缝,但强度极度低下。(2)骨料质量不良①当石子强度低于混凝土配制强度时,导致混凝土强度不足。②人工砂的总压碎值大。人工砂的总压碎值对混凝土强度有明显影响,使用总压碎值在30%和15%的两种人工砂配制混凝土,前者比后者混凝土强度约低3~4MPa。③骨料中含泥量大、泥块含量大、有害物质含量高、海砂中贝壳含量多、粗骨料中针片状颗粒含量大等,使混凝土强度下降。④石子体积稳定性差。有些由多孔燧石、页岩、带有膨胀粘土的石灰岩等制成的碎石,在干湿交替或冻融循环作用下,常表现为体积稳定性差,而导致混凝土强度下降。(3)拌合水质量不合格拌合水中有机杂质含量高,或者使用污水、工业废水拌制混凝土,都会造成混凝土强度下降。(4)外加剂质量不合格或组成配比不当目前,混凝土外加剂产品市场竞争激烈,价格战的结果就使原材料以次充好的现象时有发生,用户过分追求低价格也是原因之一。外加剂的组成配比不当:在防冻剂中,防冻组成数量不足;在泵送剂或缓凝减水剂中,缓凝剂的用量过大或羟基羧酸盐缓凝剂未随使用温度的升降而增减;早强剂用量过大,配比不当等,都会造成混凝土强度下降。参加试验检测考试加微信:***开通微试验题库。2、混凝土配合比及生产控制不当(1)用水量加大,未及时测定骨料
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