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选煤厂2017年度技术总结

第一篇:选煤厂2017年度技术总结2015年度技术总结2015年是不平凡的一年,我国国内改革发展稳定任务仍然十分繁重,煤炭行业面临库存继续增加、煤炭价格全线下跌、供大于求、产能过剩的压力。选煤厂在集团公司的关心及正确领导下,在全厂人员共同努力下,以产品质量和经济效益为中心,以工艺改进,设备维护,标准化建设为手段,整体工作稳中有进,在忙碌中井然有序的展开,为宿州煤电集团的发展做出了应有的贡献,现对2015年工作进行总结。一、2015年简要工作总结(一)主要指标完成情况(二)简要工作总结1、强化安全管理,确保实现安全生产。严格落实矿安全会议精神,加强职工安全宣传教育,制定安全规范,强化安全管理。提高职工安全意识和素质,提升安全文化建设水平,营造“关注安全、关爱生命”的浓厚氛围,推动各项工作措施的落实。强化安全检查力度,排查各种安全隐患,将安全事故消灭在萌芽状态。加强重点环节、薄弱人物、特殊作业地点和零星工程的监督检查,严格落实安全制度,对不及时处理现场事故隐患的,一律追究落实责任,确保实现全年的安全生产。2、深化内部管理,充分调动职工积极性。内部科学合理的确定岗位定员,依据岗位责任大小、劳动强度、技术含量、安全条件、工作环境等来合理的进行利益分配。3、加大原煤入洗量,提高精煤回收率,确保精煤产量。为进一步实现重介选煤正常运行,一是对重介操作工加强培训,规范操作,提高事故应变能力,将事故影响降到最低,确保稳定入洗。二是加强机电管理,提高机电设备维修维护力度,确保维修质量,减少生产过程中的事故影响,营造良好的洗煤条件。4、进一步做好降本增效工作,降低洗煤费用,实现洗煤利润最大化。(1)加强节能管理。一是加强节能宣传,让职工牢固树立节能意识;二是日常做好机电设备维修保养,杜绝大型机电事故影响;三是原煤集中入洗,尽量做到避峰填谷用电;四是每天停车四个小时,确保检修质量,加大事故分析力度及事故处罚力度,彻底杜绝资源人力浪费。(2)控制重介质消耗。在生产过程中严格检查各工艺环节,找到跑介根源,加强治理;对脱介筛及磁选机等脱介设备严格落实设备清理制度,尽量减少工艺环节上的技术损失;严格把好介质质量关,避免因质量问题造成介耗升高现象;严格落实介质使用考核制度,重介分选过程中合介液位和密度严格交接班,提高密控司机责任心;加大循环水治理,实现“清水”洗煤,提高脱介及介质回收效果。(3)严格控制清水用量。进一步加强循环水治理工作,使循环水浓度降低,在生产中一些环节尽量减少清水用量,用循环水代替清水。除特殊岗位外,其他岗位卫生用水也可以使用循环水,更大程度的减少了清水用量,节约了清水消耗,保证了洗水平衡。(4)抓好材料控制,降低洗煤成本。随着精煤价格下跌,洗煤成本增高,响应集团公司和矿号召,严格控制洗煤成本。一是加强材料预算管理,尽量提高预算的准确率,坚决杜绝材料、配件的积压。二是做好修旧利废工作,比如对设备上拆除下来的铁板用来焊接等办法来控制材料,节约成本;三是鼓励技术创新活动,从技术上节约材料消耗。5、加强工艺优化改造,完成以下重点工程,实现企业“止亏创效”。(1)原煤系统添加了一台除铁器,随着入洗量的增加,皮带原煤厚度的增大,为了降低洗煤过程事故率,在原煤缓冲仓位置,新加了一台除铁器,以加强原煤中铁器的处理力度。(2)煤泥处理系统增加了一台尾煤压滤机和尾煤泥缓冲池,为了应对因产量的不断提高和煤质的频繁变化,而造成的煤泥积压,尾煤压滤机处理不过来的问题,在厂房四楼新加了尾煤泥处理系统,解决了煤泥积压问题,实现了正常生产。(3)筛分系统完成了对341精煤筛弧形筛段的改造,入洗量的不断提高,从而导致筛中煤流厚度不断增加,增加了煤流中介质的回收难度,针对这一问题,厂决定加大341精煤弧形筛的宽度,从而增加了煤流的透筛面积,在一定程度上缓解了因产量提高而造成介质难以回收的压力。(4)浮选系统完成了相关管道的改造,随着入洗量的提高,由于设计的限制,浮选系统难以保证浮选精煤的抽出率,造成精煤一定程度得浪费,降低了精煤回收率,为此单位积极协调配合涡北选煤厂专家团队,完成了对相关浮选系统管道的改造,一定程度上提高了精煤抽出率,进而增加了经济效益。(5)文明生产,治理泡冒滴漏若干处,规范整治管道50余米,其中重介30米,浮选20米;(6)完善安全设施8处,全厂各过桥处加设护栏,增设安全标识五处,车间吊装孔悬挂警示标志。二、2016年工作思路(一)2016年奋斗目标(1)加强安全教育,落实安全管理,确保实现安全生产;(2)积极组织洗煤生产,确保全年完成180万吨原煤产量;(3)系统优化改造,提高精煤回收率;(4)加强技术监督,确保精煤质量合格率95%;(5)提倡“节支降耗”,严格控制材料费用,确保实现洗煤效益最大化。(二)2016年主要工作
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