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采后总结

第一篇:采后总结左0工作面采后总结左0工作面回采8号煤层,单一煤层开采,下平均厚度2.2米,全区稳定可采。该工作面为首采工作面,我矿于2013年10月至11月为期一个月的联合试运转后,处于停工状态,2015年5月,通过6个半月生产,左0回采工作面于2015年12月18日停采,现将工作面采后总结如下:一、工作面基本情况:1、工作面位置:该工作面位于西南采区,距井西侧边界,周围无采空区,走向650米,倾向100米。2、巷道布置与联系形式:左0工作面由一条运输巷、一条回风巷和切眼构成采煤系统,运输巷与西主运联通,为工作面进风巷,回风巷与西主回风巷联通,肩负另一安全出口。3、巷道支护情况:工作面上下两巷采用锚杆、锚索支护,顶板破碎段采用15kgU型钢棚架支护,切眼全部采用单体液压支柱配π型钢梁支护,三、四排管理,排距800cm,柱距1米。二、劳动组织:1、工作制度:工作面采用两班制作业制度,每班作业8h,一个圆班由2个班生产(8点班、16点班)组成。边采边准。2、作业方式:爆破工单独作业,其它工种平行或交叉作业。三、停采情况分析:1、根据初步设计及上下顺遭掘进所揭露的地质资料,左0工作面回采方案确定为:(1)、采用长避后退式采煤方式;爆破落煤,人工攉煤,矿车亲嘴方式装煤,电机车运煤。(2)、初次放顶时严格竞规作业,并掌握该采面周期压规律。、该工作面回采止线距西主回风巷不小于40米。四、现场生产管理工作:在整个停采末采工序工作中,我队领导班子,超前指挥,一线管理,是这次回采工作面回撤工作取得胜利的关键。大胆管理,敢于管理,值得我们每一位同志学习,他们在末采工作中树立了榜样,不讲报酬,埋头苦干,在苦、累、脏、险工作中敢为人先,勇挑重担,为全矿职工树立了楷模。五、生产技术:由于该工作面顶板结构完整,周期压来压规律,我队采取在工作面压力最小时对工作面进行回撤,回撤工作非常顺利、彻底。生产过程中证实,生产技术科制定的采煤规程非常适合本采面。生产过程中出现的问题:(1)由于本工作面内有一F2正断层与工作面走向成46度夹角,落差0.5米,给顶板管理工作带来较大困难。(2)工作面进料比较困难。(3)工作面材料浪费太多,需加强管理。三、生产过程中好的方面:1、我们积极利用每天班前会强化安全知识学习,着重抓好了《作业规程》、《停采措施》等安全知识的学习,使职工正确全面掌握安全知识,明确怎样做是安全的,怎样做是违章的,进一步强化了职工的安全质量意识。2、质量标准化工作是安全的基础,虽然停采的工程量很大,但通过我队职工的努力,加班加点工作,最终顺利达到停采回收的标准。3、由于过上分层停采线,我队领导考虑较周全(停采材料、停采应对的措施)都使停采回收顺利。四、几点建议:1、运料队下料及时,尽量提前几天所有料运送到位。2、掘进二队打帮锚要按措施作业。3、工作面走向尽量沿断层走面置。4、停采检修工作:(1)、包工形式的安排工作的效果不理想,工作效率低、工作质量差,具体工作没有人去验收把关,干成什么算什么。(2)、检修工作所需材料、配件、工具等准备的不到位,影响检修质量。5、对工作面所有的设备、材料、配件必须定专人负责管理,建立台帐,明确职责,做到工作面事事有人管,事事有人干的效果。6、及时对工作面所消耗的材料进行统计总结,什么消耗量大、什么用的少,提高备用件的利用率,减少成本。通过努力,该面于12月18日正式停采。为了保证停采末回顺利进行,由生产科牵头,队组技术员负责提前一个月编制停采末回安全技术措施,并由总工程师主持,生产矿长及相关部门参加进行会审,对回收方案进行修订,确定最佳方案。通过全队上下的共同努力,圆满地完成了左0回采工作面的回采任务,现我队进入左一工作面,停采位置与左0工作面停采相仿,一定改进不足之处发挥左0工作面停采的长处,确保左一工作面顺利回收。采煤队2015.12.20第二篇:采后总结样板一、工作面概况:该工作面位于一采区中部,南临11607工作面(设计工作面),北临11611工作面(正在准备),西临11609内工作面(已回采)。工作面设计走向长为813m,面宽为165.45m,于2009年8月份开始回采至2011年8月份停采。工作面实际回采长度轨顺为825m、运顺为830m,平均采高3.35m,回采面积为147853㎡,动用储量74.4万t,实际采出量55.92万t,损失量18.48万t,工作面实际回采率为75%,损失率为25%。二、煤层及顶底板情况该工作面所采煤层为二叠系上统龙潭组16煤,回采期间煤层厚度为3.1~3.4m,平均厚3.35m,煤层较稳定,结构相对复杂,以亮~半亮型为主,条带状构造,粉粒状~块状构造。煤层中上部含1~3层泥岩夹矸(厚约0.2~1.0m),靠近11609外运顺切眼侧煤层中上部含3层泥岩夹矸(厚约1.6~
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